苦心钻研为质量——记电气公司工控继电器厂检
发布时间:2017-02-15 浏览次数:17
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九年来,黄学军一直从事质量工作,他却配合技术部门进行技改,为提升公司的产品质量作出了贡献。2001年,一次厂里突然停电,黄学军发现电脑上的UPS后备电源没有发挥作用,这种后备电源恰好是本公司的产品。黄学军经过反复试验,发现UPS后备电源尽管运行正常,但切换延迟时间超过了8毫秒。他了解到,当时市场上销售的该类产品都存在同样的问题,于是他决心挑战这个“8毫秒”。公司领导了解情况后,希望黄学军和工程师们一起攻关,在最短的时间内解决问题。要想解决这“8毫秒”的问题并不容易,他们经过几天的潜心研究发现线路板上的电阻、电容与其他元器件不匹配是造成电源切换时间延长的罪魁祸首。找到症结解决问题就有了方向。该产品由很多电子元件组成,改动一个元器件关系到其它元器件的匹配,所以要反复试验。黄学军和工程师一起连续攻关一个多星期,试验了数百次,最终找到了与其它元器件相匹配的电阻和电容。攻克这一难关,不仅提高了该类产品的质量,更为公司赢得了不少市场。不久,经过改进的UPS获得了“浙江省先进科技奖”,被确定为“星火计划产品”。2006年,黄学军负责过载继电器电子产品的质量检验。过载继电器主要功能是起保护作用,产品质量直接影响到顾客的生命和财产安全。黄学军对这项新的工作更是一丝不苟。他发现车间生产的线路板插上元器件后都要进行功能调试,由于元器件批次不同,性能和误差都不一样,产品一次合格率低,废品多,调试效率低下。黄学军将CDR8产品的主线路板由原来的两块更改成单块双面板,并设计出新的样品。技术人员采纳了他的改进建议。他对电位器板的结构改进减少了导线,提高了组装速度。电源接线柱原来由螺丝加导线固定,组装速度慢,常出现连接松动,报废率也比较高。对此,黄学军采用点焊固定,取消了原来的固定螺丝,减少了供应商的两道加工工序,降低接线柱的报废率,确保产品质量的稳定性。对CDR8产品进行改进后,节省材料接线鼻4只,连接导线16根,使产品的装配速度提高4倍,调试速度提高1.2倍以上,产品一次抽检合格率也从87%提高到了99.5%。这些改进,大大地降低了产品的成本。黄学军还主动承担起对新员工的培训工作。从零部件插件、组装、调试到电校,每一道工序都讲得十分仔细,直到新员工全部掌握为止。在努力工作的同时,他从没有忘记充电学习。他说,参与公司技改,不仅提高了产品质量,还学到了技术知识,真是受益匪浅。