仪器仪表公司降本节支出实招
发布时间:2017-02-15 浏览次数:17
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在集团拉开“降本节支百日行动”序幕不久,记者就获悉,仪器仪表公司一分厂复校车间通过调整工艺,使电度表的质量稳步提高,日产量也翻了一番。 怀着一颗好奇的心,记者深入仪器仪表公司进行了采访。 仪器仪表公司改造工艺装备其实也曾经历过一次次艰难和曲折。 仪器仪表公司创办之初,复校使用的设备大部分都是电工检验台。员工在复校的过程中要人工调节电流、电压和功率,连检定记录都是“手抄本”,尤其在复校工艺上依然沿袭了传统的1+1式工艺流程。大量订单来临时,复校也就成了阻碍生产进度的最大瓶颈,影响了整体生产能力的提高。当一系列问题摆在仪表公司负责人面前时,他们下决心购进了20余台最先进的全自动程控检验装置,期望借此解决问题。 出人意料的是,新的设备投产后,生产过程中的“瓶颈”依然存在,产量与质量并没有像预期的那样大幅度地提高。问题到底出在哪儿呢? 在复校的过程中,传统1+1式的工艺流程是针对手动电工台设计的。这一流程充分考虑了员工的工作能力、工作量以及产品质量,规定每50分钟检定一台(1台24只)表,不可以擅自改变时间。“1+1流程”认为,检定时间与产品质量存在着直接关系。因此,每人只能使用一个检验台。这一流程在公司引进了全自动的检验设备,对生产过程实行全电脑控制后的今天,缺陷已是十分明显。 求变中才可以创新,创新才可以求得发展。 为响应集团“降本节支百日行动”的号召,仪器仪表公司结合实际,从改工艺入手,走上了自己的特色之路。 4月9日,经质控部、技术部和生产部的数次研究后决定,进行大胆的工艺改进,采用1+2式(一人两台检验设备)的工艺流程。也就是说,复校过程中工人只要通过电脑就能同时控制两台48只正在复校的电度表。原先复校一台电度表至少需要50分钟,而今在同样的时间内可以检定好两台电度表。 新的工艺流程一经推出,就赢得了复校员工的满堂喝彩。他们原先的日产量仅为3000余只,而现在产量达到6000余只,成品抽检合格率也由95.35%上升到99.26%,原先这一流程需要16名员工,而今只需要8名员工。