“我要对公司的产品负责”——记二公司一分厂
发布时间:2017-02-15 浏览次数:17
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最近,二公司零部件检验员王培在相关部门的配合下,完成了三相电能表连接片底部胶木设计成弧形的任务,大大减少了生产过程中的次品率。积极参与技改,源于王培内心强烈的“质量情结”。 2003年,进入德力西后,王培先后做过装配、过程检验和零部件检验等工作。尽管工作岗位不同,但他始终爱琢磨,而且非要琢磨出个道道来不可。 前不久,有装配员工反映,装配过程中,三相电能表的端纽盒连接片胶木容易破裂。王培经过深入车间调查后,发现无论在外协厂家送检的产品里,还是在员工的装配、电校或复校过程中,都曾出现胶木破裂的现象。端纽盒采用质地较脆的胶木材料制成,如果在装配或电校时,员工操作不当,极易造成胶木震裂。王培经过一次次试验后,建议公司把固定连接片底部胶木设计为加厚的弧形胶木,以减轻螺丝刀对胶木的损坏。王培的建议得到了领导的支持。经过一段时间的试验,这一项技改有效地减少了生产过程中的次品率。 作为零部件检验员,对待原则问题,王培寸步不让,但在处理与外协的关系时,他做到了坚持原则而又不失灵活性。 对于原则问题,王培总是“爱较真”。2007年,他做过程检验时,装配线上的一些员工总是想方设法减少测试激磁电流的工序。如果减少这道工序,很可能造成电能表的电压不通电。有的员工认为,不通电现象出现的几率很小,不必在这道工序上费时费力。对此,王培坚定地说,“我当检验员,要对公司的产品负责,任何人都别想着减少掉这道工序!”在王培的坚持下,这道工序至今仍然保留。 今年1月,有员工反映电能表的表盖常常被划伤。王培发现这是由于外协厂家运输不当造成的。于是,他及时要求该外协厂家采取措施。厂家先是在表盖上加上塑料封套,结果还是有少量表盖被划伤。在办理退货后,王培细心检查了表盖的运输过程,发现导致表盖被划伤的罪魁祸首原来是表盖两边的螺丝。于是,他建议将两个表盖口对口摆放,再在外面套上一个塑料袋保护。采纳了他的建议后,电能表盖划伤的问题得到了解决。 王培时常变动抽检方式,让个别想钻空子的外协厂家无机可乘。面对零部件实物与图纸的差异,他总是努力改进,争取更好。一次,细心的王培发现,设计图纸上没有标注电度表的端纽盒下方的凹槽与底部之间的尺寸,导致多家外协厂家所生产的该零部件尺寸不统一。在王培的建议下,技术和质量部门联手统一了尺寸,减少了由此带来的损失。 王培说:“不断提高产品合格率是我的职责,我必须对此负责!”