能上能下的质检主任——记电气公司工控交流接
发布时间:2017-02-15 浏览次数:17
返回列表
人生难免起起落落,关键要保持正确的心态。 2000年,德力西集团人民机床电器厂的徐剑从一名包装工被提拔为车间主任。三年后,正当徐剑满怀雄心准备继续打拼时,恰逢公司实行人员调整,徐剑从车间主任降为检验员。职务不升反降,让徐剑产生了强烈的心理落差。他一时无法面对这个事实,觉得无法面对同事。前思后想,他打算辞职走人。于是,他再三找领导要求辞职,但每次都被领导给婉言回绝了。“男子汉大丈夫要能上能下”。领导的这句话,让徐剑改变了主意,回到了检验员的岗位。 从业多年,徐剑积累了大量质量管理方面的实际经验。 有一次,电校员工反映CDC9产品动作特性无法吸合,产品校验无法正常进行。徐剑分析这与产品的线圈有关。于是,他从成品库拿来几台合格产品,把合格品的线圈安装在不合格的产品上,经检测产品合格。这说明该产品的其它部件是没有问题的,问题肯定出在线圈上面。这让徐剑想起,原先检验员都是不测量线圈的电阻值的,徐剑通过电阻测量仪对漆包线的米电阻值进行测量,发现米电阻值超标。在获得多组可靠性检测和试验数据后,徐剑找到技术部人员进行求证。经过与技术部、质量部人员的共同攻关,问题得到了圆满解决,停工两天的电校车间又恢复了生产。 在一次现场巡查中,徐剑发现,一段时间以来,CDC9产品内的电阻丝容易被烧坏。通过检测,该产品的指标、参数都是合格的。这样的结果,让徐剑百思不得其解。他找相关工程师请教,并翻阅大量电器知识书籍,通过试验证明辅助触头与主触头两部分的开距大,时间长,是导致产品内电阻丝容易被烧坏的主要原因。经过多次试验分析,徐剑将辅助触头与主触头两部分的开距差保持在原开距的2/3范围内。这一改进,彻底解决了电阻丝易烧毁的问题。不久之后,徐剑带领QC小组成员在温州市QC成果发表会上发表了《保证主辅触头开距差》的成果,并获得三等奖。 徐剑特别注重对新产品的研究。一次在拆解一台国外企业的新产品时,他惊奇地发现该产品的触头银点是打孔铆接上去的,而德力西的该类产品则采用焊接技术,这种工艺比打孔铆接工艺在成本上要高0.5%。后来,徐剑提出建议,经过科研人员验证,公司涉及该工艺的产品都采用了打孔铆接技术。据悉,仅此一项每年就为公司降低成本30万元左右。 在德力西的10年间,徐剑先后获得集团精神文明奖、管理创新奖、优秀员工等荣誉称号。2007年,徐剑又被提拔为电气公司工控交流接触器质检主任。